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技术文章

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h13锻材球化退火工艺试验研究

h13 钢作为一种世界范围内广泛使用的热作模具钢,按正常的工艺锻造后,可得到马氏体、贝氏体混合组织,硬度较高,难以切削加工,必须进行球化退火, 球化退火对于消除钢中的残余应力、降低硬度、使合金碳化物均匀分布有较大作用,同时也为最终淬、回火热处理做好组织上的准备。由于h13钢锻后冷却速度缓慢, 造成组织粗大并出现网状碳化物,经常规低温球化退火后,心部组织存在粗大的共晶碳化物和成分偏析,碳化物聚集在晶界处,并且在局部连成链状碳化物, 而共晶碳化物和二次碳化物在晶界聚集,强烈影响模块的冲击性能。因此,有必要对h13锻材的球化热处理工艺开展研究,以改善退火组织,进而提高其后续使用性能。

试验材料及方法

h13锻材试验料采用2.1t电炉锭,经1800t精锻机锻成准190mm,始锻温度控制在1050~1100℃,终锻温度≥900℃,保证锻造比≥4,带锯切200mm长料段。为合理制定球化热处理工艺,试验前利用dil402pc 热膨胀分析仪测量材料实际相变点温度, ac1=872.3℃,ac3=931.6℃,ms=451.4℃,mf=366.1℃。根据实际相变点温度,本次球化试验制定工艺分别为:①830℃低温球化退火5h;②960℃超细化处理2h 830℃低温球化退火5 h;③1050℃超细化处理 830℃低温球化退火。

试验结果与分析 

低温球化退火工艺   

      低温球化退火是将钢材或钢件加热到ac1以下20℃左右,长时间保温(决定于钢种及要求的球化程度)后缓冷或空冷至室温,以获得球状珠光体的热处理工艺。观察显微组织发现,虽然晶粒内部碳化物已经球化,但晶界区域存在大量链条状网状碳化物,并伴有带状偏析。究其原因是,锻造后终锻温度高,冷却速度缓慢,h13钢属过共析钢,在缓冷过程中二次碳化物将呈网状析出,且其合金含量比较高,原材料偏析不可避免。

h13 forging roll

超细化处理 低温球化退火工艺

      该工艺的主要作用,碳化物充分溶解到奥氏体中,合金元素得到长时间的扩散,保温后快冷到马氏体转变点以上温度,使碳化物不能形成网状且细化组织。淬水后,按照常规球化退火工艺进行球化处理。

      观察显微组织发现,两种工艺获得的球化组织明显好于低温球化退火工艺的组织, 碳化物颗粒细小,组织均匀,碳化物网状结构全部消失,而且经工艺③处理后合金元素偏析得到明显改善。原因是经高温保温结束后进行淬水处理,使其快速冷却,可阻止二次碳化物呈网状析出,紧接着进行球化退火,使从基体中析出的均匀弥散碳化物长大并形成球状碳化物,使退火组织得到改善,另外经工艺③超细化处理的h13 钢材,铬和钼的碳化物完全溶解,均匀细小分布在基体中,使得球化退火后的合金元素偏析得到改善。

结论

(1) h13钢锻后经830℃低温球化退火工艺处理后,组织粗大,显微偏析严重,球化不完全,大部分碳化物呈网状结构,严重影响使用性能。

(2) h13钢锻后经1050℃超细化处理 830℃低温球化退火处理后,组织细化,合金元素偏析得到改善,减轻了带状偏析,获得了均匀细小的球化组织。

(3) h13 锻材由于终锻温度高,冷却速度缓慢,易引起粗大网状碳化物产生,退火过程中无法消除。

      因此,在h13锻材球化退火前,增加一次高温超细化处理,能够抑制网状二次碳化物的析出,获得细片状珠光体组织,同时,合金元素充分溶解,偏析得到较大改善。

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